10月22日,一个重达270吨的“庞然大物”整装成功平移10余米。这个“庞然大物”就是1000千伏特高压泰州站备用高压并联电抗器基础,这次平移由国网江苏超高压公司完成,这是我省首次实现1000千伏高抗整装移位运输。 今年3月,特高压泰州站运维人员发现1000千伏泰吴Ⅱ线高抗的乙炔含量异常升高,经检查确认内部存在放电现象,因此对其实施了返厂维修。10月8日,修复后的高抗送返站内等待安装。据国网江苏超高压公司设备部主任孙勇军介绍,以往,高抗移位更换时,需进行排油、套管、升高座、出线装置等附件拆除作业,工作量大,故障处置时间一般长达21天。因此,国网江苏超高压公司研究后决定,在备用高抗基础邻近位置完成套管安装、真空注油后,通过铺设滑轨、牵引推进方式,试点开展整装移位运输工作。 高抗整装移位难在重。带油、带附件的高抗重达270吨,且各类附件像树木的枝丫一样对外伸展,稍有不慎极有可能导致设备倾覆或损坏。与换流变压器有固定的导轨不同,移动高抗时,需用千斤顶将其顶升后再在四角安装滑轨,顶升只能在两端分次交替进行,每次顶升不得超过5厘米,直至达到滑轨高度。平移时,每次推进也不得超过80厘米,必须以推一步、稳一步的方式,慢慢行进。 让这个“庞然大物”整装移位的另一项挑战是设备安全。高抗本体高约6米,整装移位时,高压套管安装后总高18.6米,移动过程中需与带电设备始终保持安全距离。为此,国网江苏超高压公司提前完成了现场勘查并制定详细路线。此外,受结构影响,高抗散热器与储油柜无法整体运输。为了保障高抗内部油压平衡,国网江苏超高压公司在高抗顶部安装了容量为1吨的临时储油柜,用管道与本体相连,保障高抗正常“呼吸”。 本次高抗整体移位的成功,使停电安装整体工期缩减约10天,也开启了我省1000千伏高抗应急换相的新方式。